本文介紹了對一例孔金屬化板板面起泡現(xiàn)象產(chǎn)生原因的分析,并就分析提出各種解決方法。最終確定引起孔金屬化板板面起泡的原因。
現(xiàn)象:
一次, 更換沉銅槽槽液后,化學(xué)鍍后的雙面板經(jīng)全板電鍍厚銅后發(fā)現(xiàn)板面起泡,并伴有結(jié)瘤。起泡處形狀不規(guī)則,目測其形狀跟某種液體的自然流動(dòng)而留下痕跡相似,并且每一處起泡都是以點(diǎn)開始的。
分析:
孔金屬化的典型工藝流程是:化學(xué)沉銅(去油——水洗——粗化——水洗——酸性預(yù)浸——活化——水洗——還原(1)——還原(2)——沉銅),全板電鍍厚銅(水噴淋——酸預(yù)浸——全板電鍍——水洗——鈍化——水洗——風(fēng)干)。
根據(jù)工藝流程直接否定了故障產(chǎn)生于電鍍工段,因?yàn)殡婂兞鞒毯唵?,如果產(chǎn)生這一現(xiàn)象,那末唯一的工序就是全板電鍍,即是說電鍍槽引入有機(jī)雜質(zhì)。但是,共用電鍍槽的圖形電鍍銅卻沒任何問題,因而確定產(chǎn)生于化學(xué)沉銅工段。
在化學(xué)沉銅工段,我們將重點(diǎn)放在還原與沉銅工序。因?yàn)楦鶕?jù)更換槽液前的處理效果,去油與活化都不錯(cuò),粗化與此現(xiàn)象沒太大關(guān)系,而且這幾槽槽液都沒有更換。
根據(jù)起泡形狀分析認(rèn)為:這是由還原液引起,因?yàn)槌零~液的配制嚴(yán)格按照供應(yīng)商提供的參數(shù)執(zhí)行,還原液也是剛剛配制的,還原劑中引入雜質(zhì)可能導(dǎo)致這一現(xiàn)象。還原劑的成份不清楚,只知是濃縮液。還原之后沒有水洗,直接進(jìn)行化學(xué)沉銅,這使雜質(zhì)帶入沉銅槽成為可能。
解決方案:
經(jīng)與供應(yīng)商聯(lián)系,供應(yīng)商建議將還原(2)改為蒸餾水水洗。采用建議后,情況有所改觀,但是沒有達(dá)到生產(chǎn)所要求的穩(wěn)定度。經(jīng)過一周多的維護(hù)與調(diào)整,溶液達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),經(jīng)過化學(xué)沉積銅的板面色澤鮮艷,銅層致密,經(jīng)全板電鍍后也沒有起泡產(chǎn)生。